联众涂料论坛
标题:
PE清底施工有微泡求助
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作者:
耳关众涂料
时间:
2016-2-20 14:39
标题:
PE清底施工有微泡求助
配方:原来配方 树脂83 喷闰土 0.13 聚酰胺蜡 0.1 阻聚剂 0.01 3777 0.13 2720 0.15 4010-0.05做做样子,透明粉12 纯锌粉 3 仲丁酯 1.34。这个配方做了半年,正常,只是在贴纸门板施工后表面有几个点“颗粒”我一直以为是分散不好的颗粒。没觉得是泡。
后来,换了原料。加强了点防沉,配方如下:
树脂83 喷闰土 0.2 聚酰胺蜡 0.13 阻聚剂 0.01 40元的丙烯酸流平剂 0.3 50元的PE消泡剂 0.4 4010-0.05做做样子,透明粉12 纯锌粉 3 仲丁酯 1.34
-----问题来了,这个时候施工的贴纸的门板上到处是“颗粒”。
底材中纤板木门---刮猪血灰,不刷封闭底--贴纸--施工底漆。底漆施工4枪。气压比较大。气压调小也有泡。
现象:施工4枪走完后,表面很多泡,微泡,不是大圆泡,就像木材的毛刺一样。干了后泡不能破。如果等1分钟左右在施工一枪,表面正常。但是如连续施工5枪,漆膜已经开始流挂,泡还是不能消除。
后来觉得是换了消泡剂出的问题,也怀疑是透明粉,没分散好,于是做了如下测试
1.把有“颗粒”的货拿回来过三滚机,-----没改善。
2.做了个透明粉浆,过三滚机,然后做同样的配方,--没改善
3.再过了三辊机的油漆上补0.4%-2720-----没改善
4.换回原来的配方做小样, 树脂83 喷闰土 0.2 聚酰胺蜡 0.1 3 阻聚剂 0.01 40元的丙烯酸流平剂 0.3 2720 0.4 4010-0.05做做样子,透明粉15 仲丁酯 1 考虑到不打磨,且担心锌粉稳泡,去掉了锌粉。。。。。施工没改善。
5.。。。同一个厂,树脂60多的配方施工后就正常。表面没有泡。但是配方基本改动不大,为啥现在怎么改都改善不好。
各位见多识广的朋友给点意见。谢谢。
coatu_reward
作者:
金色甲虫
时间:
2016-2-21 09:53
w我认为你做的产品固含是否高了一些,可以添加一些甲苯类的溶剂,增加
表干时间,施工气泡也要时间来消泡,建议不成熟,你可以做做实验。
作者:
theone
时间:
2016-2-21 14:02
建议调整下稀料
作者:
jianbohu
时间:
2016-3-1 13:46
呵呵,只把主漆配方贴出来没用,还是把PE稀释剂的配方贴出来我们才能帮你分析啊!
作者:
自学成才
时间:
2016-3-4 12:11
空压机含水量;施工温度;苯乙烯的含水率;。。。。。。。。
作者:
sumeips
时间:
2016-3-4 13:32
看看你的蓝白水反应是不是太剧烈 稍微减少点蓝白水喷 PE消泡差是不假 但是这么严重还是很少见了
作者:
李健亿
时间:
2016-3-9 15:56
稀释剂含甲缩醛了吧,建议你在稀释剂上入手,颗粒有可能是分散温度过高聚酰胺蜡引起反粗导致。如果主剂细度没问题,有可能是白水的问题,我当时稀释剂含50的XYL配全透明粉做的主剂,也出现很多颗粒,过滤都能发现,但是配白底没事。后换了白水能解决,把XYL换成TOL也能解决。
作者:
lqllqllql
时间:
2016-3-9 22:14
迅速降粘,加点苯乙烯试试
作者:
18666557901
时间:
2016-3-14 21:55
测过细度没?如果细度没问题可能是白水过了活化期。
作者:
18666557901
时间:
2016-3-14 22:36
测过细度没?如果细度没问题可能是白水过了活化期。
作者:
zhangjc
时间:
2016-3-20 12:02
2720的消泡能力一般,你可以将量降下来加0.2%并且分两次加入,4010量加大到0.1%阻聚剂量加大至0.04试试,或者再选择一个消泡能力较强的非硅类消泡剂与2720各加0.1%混用试试
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