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标题: 水性漆自干后有细微缩孔是什么原因?? [打印本页]

作者: 675852929    时间: 2018-6-30 12:26
标题: 水性漆自干后有细微缩孔是什么原因??
一款改性丙烯酸乳液,主要是看上其较好的耐酒精擦拭性。但是制漆喷涂后,湿膜没有问题,但是干膜有很多小缩孔,试过迪高902w这些较弱的消泡剂也没用,用较强的消泡剂也没用。不知道问题出在哪里??希望论坛各位不吝赐教!coatu_reward
作者: xiaoq198905    时间: 2018-6-30 15:05
漆膜有多厚呢?如果厚度低的时候会不会好点?
感觉应该是反应产生的气泡,可以用少量的高沸点溶剂,延长漆膜开放时间,再配合适当的消泡剂。

作者: wq1988    时间: 2018-7-2 16:39
如果低温烘烤时都已经出现了,有可能是乳液的单体残余量多了,
作者: 675852929    时间: 2018-7-2 17:41
wq1988 发表于 2018-7-2 16:39如果低温烘烤时都已经出现了,有可能是乳液的单体残余量多了,

是常温自干的
作者: 请叫我叫兽    时间: 2018-7-3 11:33
不是什么大问题,调整下挥发梯度就好了,如果不调整可能附着力也会受到影响的哦!提醒下,自干也是有限度的,不是表干越快越好0.0
作者: 675852929    时间: 2018-7-3 18:01
请叫我叫兽 发表于 2018-7-3 11:33不是什么大问题,调整下挥发梯度就好了,如果不调整可能附着力也会受到影响的哦!提醒下,自干也是有限度的 ...

意思是加入高沸点溶剂,减慢挥发速度??
作者: lcp    时间: 2018-7-4 11:25
我木器漆也遇到了
作者: wsad    时间: 2018-7-4 15:18
我觉得是涂料中溶剂挥发速度不同引起的
下面的挥发慢
作者: 675852929    时间: 2018-7-4 17:41
wsad 发表于 2018-7-4 15:18我觉得是涂料中溶剂挥发速度不同引起的下面的挥发慢

有没有可能是乳液中的单体残留造成的问题??
作者: weihaitianchuan    时间: 2018-7-5 08:38
我是生产三聚磷酸铝。磷酸锌。有款真的丙烯酸乳液的防锈颜料13326306208 李
作者: heqiyang1234    时间: 2018-7-5 10:40
个人认为还是加点慢干点的成膜助剂、溶剂先看看
作者: H先生    时间: 2018-7-7 10:43
助溶剂不能溶解902,导致缩孔。可用金团3225,0.2%够了
作者: 涵晖水性    时间: 2018-7-7 16:24
耐醇有多牛的自干丙烯酸?
作者: 675852929    时间: 2018-7-7 17:59
涵晖水性 发表于 2018-7-7 16:24耐醇有多牛的自干丙烯酸?

500克力200次不露底
作者: 675852929    时间: 2018-7-7 18:02
H先生 发表于 2018-7-7 10:43助溶剂不能溶解902,导致缩孔。可用金团3225,0.2%够了

我试过用没有加入消泡剂的清漆喷版,还是这个样子,换过炔二醇消泡剂也是没用,但是如果加入较多的水,低粘度下喷涂,情况会好很多。
作者: 为你心动    时间: 2018-7-8 09:33
H先生 发表于 2018-7-7 10:43助溶剂不能溶解902,导致缩孔。可用金团3225,0.2%够了

金团有哪些适合工程机械体系的丙聚产品?
作者: 为你心动    时间: 2018-7-8 09:34
是不是消泡剂用量多,或者没分散好?
作者: 675852929    时间: 2018-7-8 20:40
为你心动 发表于 2018-7-8 09:34是不是消泡剂用量多,或者没分散好?

量一般都在0.2以下,而且选择的都是比较弱的消泡剂。特意试过树脂供应商推荐的消泡剂,902w和822,也是这个样子。
作者: H先生    时间: 2018-7-9 10:36
金团有7101树脂乳液适于工程机械,也可用5118快干醇溶树脂
作者: H先生    时间: 2018-7-9 10:39
是消泡剂太不相容,造成自身缩孔。金团3225就没有这个问题,因其在助溶剂可以溶解
作者: 俊勇    时间: 2018-7-27 09:35
需要一款流平的助剂   国外的有byk333  国内的就我们SR-103   需要请联系钱生:13922145130
作者: xtglh    时间: 2018-7-27 10:22
色浆是自己研磨的还是外购添加进去的?考虑把颜色拿掉测试一下看看!
作者: 运研材料潘仕荣    时间: 2018-9-11 08:26
可以加点BYK333。千分之 一 左右。
作者: heqiyang1234    时间: 2018-9-11 09:17
反应泡,还有表干过快。加什么都没啥用。调整干速及粘度调整下。
作者: 运研材料潘仕荣    时间: 2018-9-14 13:44
试试BYK333,添加0.1%




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