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标题: 近期高固底漆打磨粘砂纸,请高手赐教 [打印本页]

作者: yingjian_lu    时间: 2010-11-6 08:19
标题: 近期高固底漆打磨粘砂纸,请高手赐教
配方:
3370D         50
XYL              8
膨润土        0.4
滑石粉        37.5
硬脂酸锌     0.5
BAC             3
A-2018        0.4
有机锡         0.1
有机胺         0.1

固化剂:8040
稀料:
XYL              60
BAC             30
PMA             10

配比:主漆:固化剂:稀料=2:1:2

天热的时候5个小时很好打磨,最近隔天打磨还粘砂纸,请高手赐教


作者: wugm2010    时间: 2010-11-6 12:04
锌粉加1个点,固化剂里加10%的三聚体,我想就 OK了,还不行,再大三聚体的量
作者: yingjian_lu    时间: 2010-11-6 12:18
主漆、稀料没变,固化剂改成17%三聚体+83%8040,试过还有粘砂纸
作者: xiaojiao123456    时间: 2010-11-6 14:46
树脂有问题~~
作者: wugm2010    时间: 2010-11-6 18:16
怎么和我这几天碰到情况一样啊!,我用的是透明底,用了25%的三聚体第二天打磨还粘,用的是三木的树脂,3370D+1170F,后来把 1170F换成3106,三聚体加到35%,就不粘了
作者: 060406    时间: 2010-11-6 18:51
我觉得锌粉少了点
作者: 风花雪月    时间: 2010-11-6 20:37
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稀释剂太慢干了,应该要调整下。把XYL换成TOL,硬脂酸锌太少放4个点
或者我给你提供一个配方你参考下
TOL:100
EAC:45(如果可以用二氯甲烷的话,其中放20公斤)我是这样做的
BAC:22
DMC:8
CYC:5


作者: yingjian_lu    时间: 2010-11-7 08:11
另一个透明底漆也是一样的材料,主漆里3370D 55%,滑石粉22.5%,锌粉4%,打磨性很好的,固化剂、稀料都是一样的
所以我自已分析是主漆里锌粉用量和滑石粉用量不合理引起的

各位大侠高固底漆粉料配比怎样啊?
作者: yingjian_lu    时间: 2010-11-7 08:24
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高固底漆用4%硬锌肯定太多了,另外稀料是通用稀料,目前还没有用冬用稀料
作者: hchg    时间: 2010-11-7 18:44
底漆含粉量30%以上的用国产的锌粉2%就足够了,冬天打磨性是树脂和固化剂关系比较大,楼主的底漆配的稀料太奢侈了,不一定好用!
作者: 云扬    时间: 2010-11-8 14:26
本帖最后由 云扬 于 2010-11-8 14:29 编辑

就目前的配方树脂而言。锌粉肯定是少了。就算是用PLB都少。至少要加到2-3个点。再配合固化剂中加入10%左右的三聚体,打磨应该是沙沙响的。如果客户不要求丰满度树脂还可以降5个点。毕竟以填充为主嘛。另外你这个稀释剂不用怎么好。到不是说豪华而是有一些慢干。可以尽量调快干一些。毕竟是用于高固底漆的。建议改为TOL   60   BAC  20  EAC或者DMC  20
作者: xiaohunhun    时间: 2010-11-8 15:46
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毒性太大了,对工人身体不好
作者: yingjian_lu    时间: 2010-11-8 15:49
昨天做了一个小试,3370D降了2个点,锌粉增加了1个点,XYL增加了1个点,其它没变,配漆喷板,今天打磨好很多,但还有很轻微一点粘砂纸

这次发现一个现象,打磨表面时稍有粘砂纸,换张砂纸在原处打磨就不再有粘砂纸了


作者: yingjian_lu    时间: 2010-11-8 16:05
关于稀料,客户都用二氯乙烷或二氯丙烷配的稀料,香香的,甜甜的,比重比水还大,加点水到稀料中,水浮在表面

经过喷板对比,表干速度比上面的通用稀料还要慢很多,上面的通用稀料30分钟表干,客户的稀料60分钟还有很重的指纹印

底漆冬用稀料也有,TOL  35   XYL  30    EAC  15   BAC  12   PMA  8,但现在没有用,需要的客户很少,客户考虑成本多点吧,劝客户用好点稀料没有作用
作者: yspengtao    时间: 2010-11-8 18:00
把稀释剂调整下 快干点,在就是辛粉加那么点,你用的滑石粉是多少目的,不然就把辛粉往上面加/:H
作者: 风花雪月    时间: 2010-11-10 10:59
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是毒性大点,原来老板要求用,现在我坚持不用二氯甲烷了
作者: rocar82    时间: 2010-11-10 15:23
本帖最后由 rocar82 于 2010-11-10 15:23 编辑

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/:815用二氯甲烷。。。查到就挂了。。卤代烃严重超标。。质监要来烦死你了
作者: rocar82    时间: 2010-11-10 15:29
都是那几个办法啦,加硬脂酸锌,调干速,加三聚体。
作者: yingjian_lu    时间: 2010-11-10 15:41
卤代烷烃坚决不用,多年前国家就禁用了
作者: yingjian_lu    时间: 2010-11-10 15:42
非常同意18楼
作者: 657047623    时间: 2010-11-10 16:08
回复 风花雪月 的帖子

作为工程人员,在追求成本的同时,讲究职业操守啊!
作者: nentudeliao    时间: 2010-11-11 13:49
楼主这个配方起码要加到二十五个点三聚体才好打磨
作者: 化工奇才    时间: 2010-11-11 23:01
可以适当添加2%~5%的30%1/2秒的硝化棉,我这边用35固含的底漆固化剂都没问题/:^_^/:^_^
作者: 云扬    时间: 2010-11-13 16:07
敢问楼上,本身就是高固底漆了。还用的着加棉??现在的硝化棉的价格不知道你关注过没有。如果这样我还不如加三聚体算了。/:815
作者: yingjian_lu    时间: 2010-11-13 16:46
同意楼上的,高固底本身粘度已经较高,加棉就更高了,另外成本也划不来

还是加硬脂酸锌和固化剂里三聚体比例高点合理
作者: 东狮化工    时间: 2010-11-13 22:49
同意11楼的观点,还有,就是,看看你的滑石粉,对比下,滑石粉还是有很大关系的
作者: wtrsc    时间: 2010-11-16 12:20
路过,学习。。。。
作者: sunrise    时间: 2010-11-16 15:34
硬脂酸锌加量太少,建议至少2.5%。

适当加一点三聚体有好处。但是不宜太多。漆膜比较脆的,
作者: yingjian_lu    时间: 2010-11-16 16:26
楼上说的有道理
作者: 风花雪月    时间: 2010-11-17 10:23
建议调整锌粉和三聚体的用量,硝化棉就免了吧,太贵了
作者: heshandongxu    时间: 2010-11-18 01:00
可能你的固化剂是MDI加多元醇改性的。应该是用武汉那边的固化剂吧
作者: hanman520    时间: 2010-11-20 16:59
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1170F加了蓖麻油  这就是你的问题所在
作者: dongjingping    时间: 2010-11-21 00:59
胺类的催干剂可以加多一点,溶剂调整一下基本没问题,如果还是粘砂纸可以考虑加一点氨基树脂.




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