联众涂料论坛
标题:
如何改善环氧底漆的耐盐雾性能(附配方)
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作者:
bayonet
时间:
2011-2-10 13:34
标题:
如何改善环氧底漆的耐盐雾性能(附配方)
75%E20 35%
E51 3%
防沉剂 1%
111 0.5%
306 0.2%
云母 10%
锌铬黄 5%
磷酸锌 5%
复合磷酸铝 10%
钛白粉 12%
滑石粉 5%
硫酸钡 5%
溶剂 余量
固化剂为650+2015,固化剂用量为计算用量的95%
干膜40um,切线两侧特别容易起泡200小时(应该是切线处有水气侵入),没有切线的板面很好400小时(正面防水应该没问题),目标盐雾400小时。是树脂量太多了还是树脂分子间隙过大,请问应如何调整才好?
作者:
bayonet
时间:
2011-2-10 13:37
干燥条件80度2小时,室温隔24小时后进行盐雾测试。
作者:
bayonet
时间:
2011-2-10 13:41
说明一下,切线的200小时仅起泡,未划线的400小时未起泡未锈蚀。
作者:
tank
时间:
2011-2-15 08:59
防锈颜料其实已经用得蛮奢侈了,按理来说不应该有大的问题----还是烘烤固化的,试下把75%E20降到20,111拿掉,多余的部分用溶剂补足,固化剂用量按树脂量递减,400小时应该还是轻松。。
作者:
lnchenjichun
时间:
2011-2-15 20:04
加些硅烷偶联剂
作者:
bayonet
时间:
2011-2-16 11:54
目前调整,把75%E20降到25%,E51降到2.5%,去掉BYK111,想换一些BYK P-104S 0.2~0.3%,PVC=36~37之间。PVC<30太低好像容易起泡,PVC>40太高容易锈蚀(渗锈),不知认识的是否正确.待测试后汇报结果。
作者:
bayonet
时间:
2011-2-24 20:59
目前附着0级,冲击50,细度<30um,固化剂中有添加DMP-30,环氧基/活泼氢=1/1,仅划线处起泡,原因分析:
1、对底附着不良,水汽侵入,导致涂层与底材分离---可添加树脂提高对底附着力;
2、涂层致密性不够,分子间隙大,水汽侵入,导致涂层膨胀---可增加E51用量,降低E20;
3、涂层韧性不够,无法抵消水汽膨胀的外力变化,是向韧性改好还是钢性改好。
作者:
bayonet
时间:
2011-2-24 21:06
4、降低树脂量(提高颜基比),也有利于提高涂膜的钢性,降低内应力。
作者:
涂料狼
时间:
2011-2-28 15:35
固化剂用量减为计算用量的75%,一定能过。
作者:
bayonet
时间:
2011-2-28 19:18
谢谢狼兄指点。刚接触环氧,固化剂原来要少这么多,我是按95%使用的,那原因应是多余的固化剂未反应,导致涂层偏软了吧。个人感觉云母稍多一点,8%可能应该够了。明天试试。
作者:
bayonet
时间:
2011-3-7 15:36
通报一下,目前盐雾已过200小时,无锈无泡。
谢谢涂料狼和tank的指点。
作者:
richardwpf
时间:
2012-2-25 14:45
请问楼上所说的“不生锈”是指十字划叉的划痕处没有锈迹还是划痕一侧2mm内没有锈迹???如果是划痕处的话,我有点想不通,因为十字划叉必须裸露出金属底材,裸露的底材怎么在盐雾环境中没有一点锈迹??还望高手指点一下~~
作者:
hong1028
时间:
2012-3-9 13:47
richardwpf 发表于 2012-2-25 14:45
请问楼上所说的“不生锈”是指十字划叉的划痕处没有锈迹还是划痕一侧2mm内没有锈迹???如果是划痕处的话, ...
他说的不生锈应该是非划线区域没有锈蚀
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