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请教环氧富锌问题

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发表于 2009-2-20 20:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前做环氧富锌没注意,这次因为送检,出问题了
富锌检测:20~23微米,耐盐雾72小时
开始咱信心满满的,做了个咱自认好的,上盐雾机,接下来傻了,24小时就锈了.
再回头找毛病,锌粉从70作到90,601(60%)从150作到250,固化剂也换了几种,可都没什么效果.
锌粉少点会生红锈,多时红锈倒没了,可是漆膜鼓泡.泡盐水几天就脱了
郁闷.大虾帮着分析下
601-60               210
锌粉                    700
有机土                 15
分散                    3
溶剂                    补齐100
固化剂
1.650加催干剂   
2.酚醛胺
3.改性芳脂氨
用量都按活性氢换算
也加过6101,少量银粉.....
没解决啊
郁闷
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涂料人二段

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发表于 2009-7-20 20:40:26 | 只看该作者
在线原料库,研发好帮手
是不是有针孔啊
     

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发表于 2009-8-11 19:40:23 | 只看该作者
漆与固化剂配比多少?是不是固化剂量少了?
锦瑟无端五十弦

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发表于 2009-8-14 09:57:22 | 只看该作者
涂膜是否完全交联(固化剂的配比是否准确,你的试板是常温干燥还是在烘箱中烘干)
宁静致远 容纳百川
     

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发表于 2009-9-4 14:21:24 | 只看该作者
1。有机土 先做成预凝膨润土浆在配方中使用
2.你选用的锌粉是否合格,是不是含有铁粉成分

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发表于 2010-1-25 16:41:40 | 只看该作者
一、更换树脂,用6101,这样可以漆膜交联密度大,或601与6101搭配使用。
二、更换一下锌粉,可能锌粉存在问题。
     

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发表于 2010-1-26 07:09:14 | 只看该作者
换一下锌粉试试
     

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发表于 2010-1-26 12:02:13 | 只看该作者
锌粉的活性很重要的

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发表于 2010-1-27 18:40:57 | 只看该作者
加多了锌粉怎么会起泡呢?里面有气泡,锌粉多了封闭了里面的气泡?要不加点消泡剂试试?
     

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发表于 2010-4-17 19:04:07 | 只看该作者
个人感觉是你喷涂的问题,前提是空压机是小型的,哪怕你装了油水分离器都很难完全去除,我切身体会过,可以试试刷涂,如果还有问题,那只能是你的锌粉有问题了

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 楼主| 发表于 2011-3-24 07:16:30 | 只看该作者
锌粉加多了,基料不够,盐水易渗入,鼓泡。
因为送检配方,所以不计成本的。
后来解决了,换了固化剂,也是很勉强。马马虎虎过关
我现在非常怀疑市场上卖的富锌,那么便宜,能达国标?

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发表于 2011-3-24 08:51:25 | 只看该作者
现在富锌漆好像没有国标,化工部新标准将金属锌含量分为80%,70%和60%三级,个人觉得要达到80%还是很困难的,即使达到对机械性能是否有影响还不好说,反而金属锌含量70%相对比较合理,综合性能比较好。
新的一年,盼望有新的进步  ,事业有新的发展,努力追求幸福!

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发表于 2011-3-29 13:45:25 | 只看该作者
你做好了,什么时间做的实验?一般的环氧树脂类涂料,夏天一般要一个星期,冬天要半个月以后才能做实验。
www.ysshuzhi.com
     

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发表于 2011-3-29 14:21:07 | 只看该作者
张天见 发表于 2011-3-24 07:16
锌粉加多了,基料不够,盐水易渗入,鼓泡。
因为送检配方,所以不计成本的。
后来解决了,换了固化剂,也 ...

我估计可能主要是LZ用的锌粉太粗,这么薄的膜厚成膜性不好,孔隙率太高,造成盐雾渗透腐蚀,说实话72小时就算是做个普通的防锈漆应该也很轻松------可以换成高目数的锌粉对比一下,现在的市场确实鱼龙混杂,我就遇到过21、2块的所谓富锌,测了一下密度只有TMD1.6,呵呵,不过90的膜厚很多非锌的防锈底漆都可以做到1000以上,只不过锌粉含量的检测就通不过了。。
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发表于 2011-3-29 15:42:55 | 只看该作者
回复 tank 的帖子

个人意见,不一定是锌粉太粗了,可能是其他的物料细度不好,锌粉粗了点,但只要能够完全覆盖后生成氧化锌也是起到防腐的作用的,刚好可以填补锌粉颗粒周围的缝隙,
如果是其他的原料细度好,那就只能下面的帖生锈了,/:dance
我会做涂料吗?不会...
     

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发表于 2011-3-29 16:03:38 | 只看该作者
回复 xiaohunhun 的帖子

呵呵,我觉得所谓的氧化锌之类的填充物的生成是要足够的时间和膜厚的,这么薄的涂层还没来得及生成腐蚀介质已经进去了。。。
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 楼主| 发表于 2011-3-31 15:04:51 | 只看该作者
当锌粉在70时,盐雾24小时,划破处即有红锈。
到75时,划破处及板上就有明显的“白霜”,应该是锌粉的腐蚀物,这时就不会产生红锈。
75左右应该是锌粉互相接触发挥阴极保护的临界点。
过了这个临界点,再增加锌粉,膜的空隙增加,基料减少附着力下降,盐雾问题不大;但泡盐水时易鼓泡。
各配方量应该有些出入,涉及到基料,固化剂,锌粉的吸油量,等等。我后来是换了附着力、耐水好点的固化剂,再找一个平衡点,勉强解决的。
锌粉我用500目的,也试过1250目的,但效果不好,也许配方不对。
我大约制了200块板,全是3毫米热轧板,机械除锈3级。每个样同时制三个样平行检测。
所以一些数据应该有一点说服力。
贴出来是想和大家分享

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 楼主| 发表于 2011-3-31 15:14:00 | 只看该作者
好像是09年3月份,具体可能有点出入;当时是送常州检测,标准就是这样的,23um,盐雾72小时。
有很多场合,富锌漆涂得很薄的,因为富锌主要靠阴极保护防锈,涂厚了对阴极保护没帮助,反而会影响面漆的附着。
厚涂主要用在物理防锈上。
个人浅见,不一定正确,欢迎探讨
     

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发表于 2011-3-31 15:23:00 | 只看该作者
我的经验锌粉的厂家也会有明显的差异,同样的配方有些做个240就挂掉了,有些上千小时还是没有异常,另外就是一些细节的差异比如环氧合固化剂的配比、助剂中分散剂、防沉剂的选择对某些指标都会有影响的------当然,我这块实际上做得也不多,也是和大家探讨一下吧。。
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发表于 2011-4-1 14:40:51 | 只看该作者
我正在试减少树脂的量,增加导电性,看看效果
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