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楼主: zhangfangzhi
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[求助] 氨基作为锚定基团的分散剂,碳黑色浆的粘度高

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发表于 2015-4-1 16:51:47 | 显示全部楼层
如果,你的碳黑是酸性的。氨基确实可以作为铆钉基团。但是,一般的国产碳黑,以及其他的进口普通碳黑,都是碱性的。氨基的吸附作用就不是很强了。
体系的粘稠度。其实分为,刚刚研磨好的粘稠度,以及静置几周后的粘稠度变化。如果刚刚研磨好,粘稠度就大了,那你首先要考虑你的分散剂用量,过多和过少都会导致粘稠度大。如果你做实验找到了最佳用量,体系粘稠度还是偏大,那就是分散剂的问题,或者是颜料吸油值过大。要考虑在颜料盒分散剂二者做一个取舍。
如果,研磨之后静置一段时间,粘稠度变大,说明颜料存在一定的微絮凝现象,主要是分散剂的后期稳定效果不厉害了,考虑换分散剂吧。
     

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发表于 2015-4-10 10:47:23 | 显示全部楼层
在线原料库,研发好帮手
最近,接连接到几个客户的求助,都是关于水性色浆在研磨过程中出现粘度过高,颜料加不上去,导致色浆品质下降的问题。
客户的要求,都是要最终获得展色力好,光泽好,粘度合适,颜料含量高的色浆。
有一个客户是做水性油墨黑色浆的,他现在用的分散剂在光泽上和展色力上,都比较不错,唯一的问题就是生产过程中,粘度太高,碳黑的含量只能做到36%,由于粘度过高,导致了研磨机器温度特别高,一直在高温运行,客户担心,长时间这样的运行,会导致机器磨损加重。
了解到客户的需求后,我给客户发了我们的降低粘度效果最好的分散剂R400,客户在接到样品后,按照分散剂最佳用量,确认了最佳用量后,果然粘度下降的很厉害,但是,问题也就来了。客户感觉我们的R400分散性不是很好,生产出的色浆光泽性不好,有点发挥。带着这个问题,我分析了整个过程。
其实,研磨过程中的高粘度,对研磨分散是有利的,因为,高粘度意味着高的剪切力,那么颜料粒子,就能在高剪切力下分散的很好,从而获得一个很好的光泽性色浆。正是我们的R400降粘分散剂,降粘效果太好,按照低点粘度测试出的最佳分散剂用量,在这样的情况下,由于研磨时候的粘度太低,导致研磨分散效果比较差。所以,我们不能在研磨过程中一位的强调降低研磨粘度,而是要根据研磨机械的最佳工作粘度,来确定分散剂的用量。这样,我就给客户建议,减少我们的分散剂的添加量,在研磨实验一次,在研磨之后,果然光泽性提升到了客户的要求,同时,颜料含量也做上去了。
因此,我们要想获得比较理想的色浆,在颜料吸油值和粒径一样的情况下,我们要改变分散剂的使用方法,首先要确认最终目标含量是多少,按照这个含量,调整分散剂的添加量,使色浆在研磨的时候,粘度达到研磨机器的最佳粘度,尽量在高粘度的情况下研磨,但是,也不能超过研磨机械的极限。
这样做,就可以做成颜料含量高,展色性好,储存稳定的色浆了。

上海容素化学有限公司
技术销售工程师
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